傳統(tǒng)工業(yè)上合成醋酸丁酯的方法主要是以濃硫酸為催化劑,由醋酸和丁醇直接進(jìn)行酯化。用濃硫酸作催化劑雖然可以獲得理想的酯化率,但酯化時常伴有氧化、硫化等副反應(yīng),從而使產(chǎn)品顏色加深,給后處理帶來麻煩;而且反應(yīng)結(jié)束后為除去多余的硫酸還需經(jīng)過中和與水處理,致使生產(chǎn)工序繁雜,能耗高,產(chǎn)品損失多,并產(chǎn)生大量的廢水。針對上述工藝的缺點,近年來國內(nèi)外不斷完善醋酸丁酯的生產(chǎn)合成技術(shù),開發(fā)了一系列新型的醋酸丁酯合成工藝。
固體酸催化劑
隨著環(huán)保法規(guī)對環(huán)境要求的不斷提高,以固體酸取代硫酸的新型催化劑已用于當(dāng)代工業(yè)生產(chǎn)中。近年來,國內(nèi)外開發(fā)出了一系列新型催化劑——固體酸型催化劑,其中包括雜多酸(HnXW12O40,X為P或Si,n=3或4)、固載型雜多酸(如H3PW12O40/SiO2等)、強(qiáng)酸弱堿鹽(如FeCl3·6H2O,AlCl3,SnCl4·5H2O等)、分子篩催化劑、固體超強(qiáng)酸(如SO42-/ZrO2-Al2O3)等)等。針對以上不同催化劑催化作用,許多人從不同角度進(jìn)行了研究。
以往酯化反應(yīng)主要靠液體酸(如硫酸、磷酸等)作催化劑,此類催化劑的諸多缺點(腐蝕設(shè)備、污染環(huán)境、分離困難等)越來越明顯。因此尋找適宜條件下價廉易得的固體酸催化劑具有十分重要的意義。近來發(fā)現(xiàn)如果在制備過程中加入某些金屬離子,可使催化劑的催化活性更完善。周德鳳等人合成了固體超強(qiáng)酸SO42-/TiO2/La3+催化劑,這是催化合成醋酸丁酯的良好催化劑。當(dāng)合成醋酸丁酯的醇酸摩爾比為1.6:1,催化劑用量0.6g,甲苯7mL,反應(yīng)時間2.5h時,酯化率可達(dá)96.2%。催化活性高,后處理方便,可重復(fù)使用,對環(huán)境產(chǎn)生三廢極少,有良好的工業(yè)實用價值。
Lederer Jaromir等人發(fā)明了醋酸與丁醇在固體酸催化劑存在下酯化生產(chǎn)醋酸丁酯的過程,并且在酯化的同時進(jìn)行蒸餾分離。醋酸丁酯是作為高沸釜底產(chǎn)品分離的。
催化精餾制備醋酸丁酯工藝的完善
以固體酸為催化劑的反應(yīng)精餾生產(chǎn)技術(shù),是將催化劑制成填料置于塔中,與用硫酸作催化劑生產(chǎn)醋酸丁酯工藝相比,催化精餾工藝由于采用了以固體酸為催化劑的反應(yīng)精餾生產(chǎn)技術(shù),不但克服了催化劑放在塔釜中的不足,而且使反應(yīng)與分離同時進(jìn)行,生產(chǎn)效率高;并且設(shè)備腐蝕輕,副反應(yīng)少,因此該工藝的生產(chǎn)效益要明顯高于硫酸法工藝,具有明顯的先進(jìn)性。但與硫酸法連續(xù)生產(chǎn)工藝相比,該工藝由于從反應(yīng)精餾塔的得到的粗酯的酸相對較多,在精餾前需要用堿進(jìn)行中和,多了中和段,增加了原料和設(shè)備成本。
近年來,有研究在以前的醋酸丁酯工藝基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善,一是反應(yīng)精餾塔以前全是裝填催化反應(yīng)填料,一邊反應(yīng)一邊分離,現(xiàn)在的反應(yīng)精餾塔由三部分組成,上部是兼具回流和精餾功能的精餾段,仍然是用普通填料,但結(jié)構(gòu)不同于普通精餾,在塔內(nèi)部布有列管換熱器,用以冷凝部分上升的氣體作為回流液,使回流在精餾塔內(nèi)部實現(xiàn);中部為反應(yīng)精餾段,如同以前裝有催化反應(yīng)填料;下部為提餾段,裝填普通的填料。其中上部具有部分冷凝作用的精餾段是一種新的精餾內(nèi)回流方法,該法將普通精餾塔的精餾和回流合為一體,上升的蒸汽在精餾的同時,冷凝一部分作為回流,所提供的回流量大小由外部冷卻介質(zhì)自動控制,同時具有分離作用和回流作用,不僅省去了復(fù)雜的塔頂回流控制裝置,操作亦方便。二是在反應(yīng)塔和精餾塔間省去了中和段,采用直接精餾就能除去粗酯中的少量醋酸,省去了麻煩的間歇中和工序,生產(chǎn)成本及設(shè)備投資都有所下降。研究表明使用改進(jìn)后的工藝流程,不但,醋酸丁酯的產(chǎn)率有所提高,而且產(chǎn)品純度也要好于原工藝,比原工藝更具有優(yōu)越性和經(jīng)濟(jì)性。
熱泵在精餾中的應(yīng)用
將熱泵應(yīng)用于精餾能有效提高精餾熱效率,是一種節(jié)能技術(shù),目前已廣泛應(yīng)用于國內(nèi)外各種化工生產(chǎn)過程。有研究顯示,與傳統(tǒng)精餾相比,熱泵在精餾中的使用能顯著節(jié)約能耗,熱泵精餾新工藝流程能耗下降56.9%,設(shè)備投資費用增加14.5%,按年產(chǎn)2.5萬噸醋酸丁酯生產(chǎn)裝置計,每年可節(jié)省操作費用354萬元,經(jīng)濟(jì)效益較為顯著。
國內(nèi)已有將壓縮式熱泵精餾應(yīng)用于醋酸丁酯生產(chǎn)的報道,其優(yōu)點有:①不需要改變傳統(tǒng)精餾工藝流程及操作參數(shù),可直接在常規(guī)生產(chǎn)裝置上進(jìn)行改造,節(jié)約了生產(chǎn)成本;②可大大降低過程加熱蒸汽和循環(huán)冷卻水的消耗,大幅度降低了生產(chǎn)過程能耗。
微波輻射催化合成乙酸正丁酯
以乙酸和正丁醇為原料,高純Nd2O3(99.0%)為催化劑,在微波輻射下合成乙酸正丁酯。當(dāng)固定乙酸用量為0.2mol的情況下,微波功率為650W,輻射時間為10.0min,催化劑用量為2.0g,醇酸摩爾比為2.0:1時,酯化率可達(dá)96%以上。與傳統(tǒng)濃硫酸催化酯化反應(yīng)相比,微波輻射方法具有實驗裝置與工藝操作簡單、反應(yīng)速率快、后處理方便、催化劑可多次重復(fù)使用、環(huán)保清潔等優(yōu)點,因而具有良好的應(yīng)用前景。
可膨脹石墨催化合成乙酸正丁酯
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)科研人員發(fā)表了以可膨脹石墨為催化劑催化合成n-BA的技術(shù)文章。
張英群等人將天然磷片石墨經(jīng)用濃硫酸、高錳酸鉀攪拌30min后抽濾,用水洗至中性,在烘箱中60~80℃下烘干而制成可膨脹型石墨。經(jīng)試驗,以該石墨為催化劑的最佳工藝條件為:醋酸和正丁醇摩爾比為1.15:1,可膨脹石墨用量為酸醇總質(zhì)量的5.59%,反應(yīng)時間為55min,n-BA產(chǎn)率高達(dá)98%以上。
石墨催化劑來源廣、價格便宜、加工方便,對設(shè)備無腐蝕,使用中幾乎無損耗,經(jīng)簡單處理能再生重復(fù)使用,特別是使用該催化劑后,反應(yīng)時間明顯縮短,物料酸醇摩爾比率小,可節(jié)省物料及能源,產(chǎn)品收率高且色澤好,綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)效能良好。